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一、采用標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法對外加劑進(jìn)行檢測。當(dāng)外加劑摻量為1.5%(以占水泥質(zhì)量計(jì),下同)時(shí),當(dāng)時(shí)供應(yīng)的一批SP406高 效泵送劑和前幾批泵送劑的留存樣品均符合泵送劑一等品標(biāo)準(zhǔn),且質(zhì)量穩(wěn)定.因此,可以排除外加劑的質(zhì)量波動(dòng)因素。
二、對江西某廠水泥質(zhì)量進(jìn)行檢測。檢測結(jié)果表明,該水泥性能符合GB175—1999《硅酸鹽、普通硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)》,因此,可以排除水泥的質(zhì)量因素。
三、在不摻加摻合料的情況下,對比了海螺水泥、京陽水泥和江西某廠水泥與SP406的適應(yīng)性,結(jié)果如表3所示。由表可見,采用同一種SP406高 效泵送劑,且摻量也相同,只是水泥品牌不同,所配制混凝土的坍落度損失情況便不同。用江西某廠水泥所配制的混凝土(3#)的坍落度損失較大。觀察表明,3#混凝土拌合物在0~20min內(nèi)的稠化現(xiàn)象非常嚴(yán)重,因此可以將出現(xiàn)不適應(yīng)性現(xiàn)象的原因基本歸結(jié)于該水泥的特性上。為此,將SP406的摻量增加到2.0%,便發(fā)現(xiàn)混凝土的坍落度損失減小了(見表3中4#樣)。另外,在對混凝土原材料的進(jìn)一步了解中發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)所使用的粉煤灰盡管符合Ⅱ級(jí)粉煤灰標(biāo)準(zhǔn),但其含碳量相對較高(燒失量為6.2%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))),對于本C40混凝土配合比而言,顯然粉煤灰的用量偏大.粉煤灰大量吸附減水劑也將導(dǎo)致混凝土坍落度損失過大。
根據(jù)以上調(diào)查,筆者提出,可采取以下措施改善用江西某廠水泥所配制的混凝土拌合物的性能,否則速凝劑價(jià)格會(huì)受到一定的影響。
(1)在配合比不變的情況下,適當(dāng)增加SP406外加劑的摻量;
(2)在配合比不變的情況下,適當(dāng)調(diào)整SP406外加劑的復(fù)合方案;
(3)適當(dāng)改變混凝土的配合比,比如減小粉煤灰用量,而相應(yīng)增加礦渣粉的用量。表4為在上述3種方案的基礎(chǔ)上,采用江西某廠52.5P.O所配制的混凝土拌合物的性能,其中Shen8外加劑為按本C40混凝土原材料性質(zhì)和配合比而新研制的泵送劑。
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